以下是我们的技术改进点及相关说明。
一、在国内叶滤机行业中,我公司是研发早、生产量多、投入运行率高的企业。经过不断的研发、改进、突破、升级,我公司生产的产品日臻完善,在工况条件满足需要的情况下,单位面积产能可达1.6~1.8 m3/m2·h,精浮指标可控制在双零,在中铝河南分公司、中铝中州分公司、中铝山西分公司、中铝广西分公司、中铝贵州分公司等中铝系统企业中,我公司生产的立式叶滤机性能可靠,运行稳定,且投产以来连续稳定生产,截止目前运行时间长的已达八年之久。
二、叶滤机过滤装置是设备的技术核心,直接决定着过滤效率和工艺指标。
1、滤片进行四代改进,采用特殊材质的单层滤片,
①单层滤片小样品
使得导流槽宽且深,通流量大。槽子采用R角,解决了90度角存在的结晶问题,延长了滤片使用寿命(在中铝山西、中铝河南、中铝中州、中铝广西等投入使用,效果显著)。挂片、止片、封头焊接处更牢固,杜绝了脱落现象。
2、采用第五代或第六代聚液管
这两种新型聚液管均使得滤布安装、拆卸非常方便,除了聚液管上配套的成本很低的弹簧条外,整套过滤装置基本没有易损件,为用户大大节约了运行成本;聚液管的改进缩短了辅助时间,提高了工作效率。
3、橡胶密封圈添加辅料,弹性好,密封严,耐酸碱度高,寿命更长,有效的避免了跑混现象,保证了设备稳定运行。
三、控制方式的改进,提高了设备连续运行效率,可以说是叶滤机的又一场小革命,针对不同的工况条件和不同物料性质,使运行更安全可靠、更科学,更合理。
四、排放制度的改进,解决物料冒槽问题。
五、我公司通过试验机反复试验,对高位槽进行了改进,使反冲效果更干净彻底,增加了产能,延长了滤布寿命,降低了成本。
六、筒体锥体部分V型角度改进,沉降过滤效果更好,且不易积料。
七、由于我公司的不断研发和改进,整套设备设计精巧,环环相扣,在叶滤机过滤装置中,几乎没有易损件,降低了运行成本。采用正宗原厂的赛发滤布,滤布寿命更长;采用正宗原厂的德国依博罗阀门,使得阀门的性能稳定可靠,降低了运营和维护费用。
八、在零部件、备品备件供应及售后服务方面,我公司可作为客户的“仓库”,以优惠的价格回报客户。同时想用户之所想,急用户之所急,我们能做到24小时内到达现场,为用户提供备品备件及技术服务。
九、在叶滤机罐体就位,配套设施已经完成的情况下,我公司可以做到2天能投料生产。并免费进行技术培训。
我公司已累计生产100多台立式叶滤机经过近八年的运行摸索,积累了丰富的生产实践经验,形成了专业的制作工艺流程,降低了制作成本,为客户提供了高端的、高性价比的设备。
一、概述
立式叶滤机与众不同的特征在于:过滤元件的独特设计,在进料量、料浆浓缩和滤清效果方面,较传统过滤机优势明显。其过滤元件对偶然性过负荷不敏感且易于维护,耐用可靠。由于立式叶滤机用侵入式滤饼洗涤,所以效率很高。
二、系统工作原理
过滤期间,只开启进料阀②,滤饼在滤袋外面形成,滤液通过滤叶汇集到外部总管③,然后进入位于过滤机上方的带溢流装置的蓄液槽④。
当滤饼的厚度达到要求时,关闭进料阀②,打开卸压阀⑤,过滤机内部压力降低,蓄液槽④中的滤液返流通过滤袋,卸掉滤饼,滤饼脱落于悬浮液中,向筒体的锥底部沉淀。打开卸泥阀⑥,排出循环产生的滤饼。然后液位控制阀⑦开启,进入下一个循环。
卸泥过程结束后,关闭所有阀门,仅开启进料阀②,过滤重新开始。
系统运行一段时间后,应进行洗涤操作,其目的是回收滤饼中的母液,一般用碱煮。
三、单台叶滤机的运行周期
叶滤机的循环由4个周期组成
1、次滤液循环 4-6分钟(可调整)
2、粗液过滤 50-55分钟(可调整)
3、叶滤机卸压 50-60秒(可调整)
4、卸泥、排泥 4-10秒
实际过滤周期的设定以操作软件为准。
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