本文在分析二次焊接失败原因的基础上,针对铝罐体与铝管接头的焊接特点,制定了合理的焊接工艺和焊接参数,以及施焊时应注意的问穿孔吸音铝板吊顶题,施焊获得成功。某化工厂一台大型铝罐(储存硫酸60t)有一***铝管接头需要更换,见图1,但由于铝罐体积大、铝板较厚(δ=20mm),而更换的铝管接头管径细且薄(Φ=38mm×6mm),施焊十分困难,成了焊接棘手难题。该罐体(已按要求,完全清洗干净)铝管接头先后请人焊过两次,都没有成功,经分析有以下原模拟软件,对铝管连续挤压变形过程以及模腔内金属流动的均匀性等问题进行了研究。研究内容主要分两部分进行。 靠前部分分析铝多孔扁管的连续挤压过程。通过对几何模型、变形过程采取适当的简化,以及增加一个假想“对称面”解决从分流孔流出的金属在对称面上无约束的问题,成功地实现了数值模拟研究。通过分析模拟结果,可以直观地了解金属在平面分流组合模通道中的流动特点,并掌氧膜。通过金相显微镜观察了硅氧膜的表面形貌,通过硫酸铜点滴、盐雾试验、析氢实验和Tafel曲线、交流阻抗谱(EIS)等电化学方法对铝管表面硅氧膜的耐蚀性能进行了考察。结果表明,硅氧膜均匀、致密、平整,它使铝管的自腐铝锭长江现货均价蚀电位明显正移;相对于空白试样,铬钝化铝管和涂有硅氧膜的铝管的自腐蚀电流密度分别下降了1和2个数量级,硅氧膜电极体系总电阻是空白试样总电阻的6.1倍、是铬钝化膜总电阻原文转载:上海余航铝业有限公司