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台车炉技术改造 找准效率突破口-diy淬火炉

发布日期:2017-03-24 来源:网络 作者:匿名

“现在加热炉可神了,效率‘一级棒’,改造的效果实在了得!”职工都感叹道。加热炉氧含量、排烟温度、热损失等因素,一个不“受控”就会拖炉效率的“后退”。炼油分部静设备相关人士成立攻关小组,逐一对照、考察,研究出四套“秘方”从技术改造上找到打破口。
 
  一是烟气系统改造,降低排烟温度。炼油分部将原设计不合理,能量回收不足的加热炉,增加与烟气换热的流程改造,回收烟气热量。三制氢转化炉设计热效率88%,实际较高只有87%,排烟温度高达230℃,增加烟气与除氧水换热器改造后,排烟温度降到87℃,热效率升到92.5%。排烟温度降低了,热效率也1700度电阻炉二手提高了。
 
  二是供风系统改造,提高入炉空气温度。炉供风如果为冷风,既增加动力消耗,炉效率又低。实施炉用空气与高温烟气换热是较好的回收利用手段。炼油分部对二蒸馏装置加热炉烟囱及风道重新设计,采用热管技术改造后,排烟温度降至120℃以下,热效率由89%提高到92%以上。
 
  三是瓦斯系统改造,降低动力消耗。对有条件的装置,增加瓦斯加热流程,提高进炉瓦斯温度,减少瓦斯用量,提高炉效率。分部联合二车间2号柴油加氢装置炉用瓦斯与冷凝水换热改造后,动力消耗明显减少。
 
  四是学习借鉴先进新技术。先进是典型、是学习的榜样,分部借鉴齐鲁石化等先进企业经验,应用陶瓷保温钉技术,配合气凝胶绝热材料使用,既能抗腐蚀,又能减少加热炉热量损失;另外,通过往加热炉衬里喷上高温防辐射涂料的方法,从而降低加热炉外壁温度,留住加热炉热量。
 
  2011年,炼油分部加热炉管理收获成绩与喜悦,加热炉加权平均值比2010年进步明显:氧含量降低0.38%;排烟温度降低12℃;热效率也提高0.62%。
 
  思想决定行动,全厂12台吹灰器活跃起来,定时吹灰再次提上了工作日程。为确保吹灰器好用,设备管理人员,有经验保运人员也活跃起来,他们定期检查吹灰器,填写《吹灰器巡检报告书》。对于炉管表面积灰结垢严重,导致炉膛温度和烟气温度升高的,他们则使用清灰剂对炉管进行在线清灰。

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